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摘 要:地质录井现场砂样风干处理机是必不可少的设备,长期以来,一直采用医用或其它各类非专业烘箱,烘干速度慢,存在过温烘干现象。Ⅲ型烘干箱的研发首先是吸取和保留I、Ⅱ型的优点并加以提高,同时要打破I、Ⅱ型的设计框架的束缚。
关键词:砂样烘干箱 研发 改进
一、前言
地质录井现场砂样风干I、Ⅱ型烘箱,存在烘干速度慢,过温烘干现象,并且产生的烘干蒸汽全部直接排在室内,对员工健康极其不利。针对这种情况我们提出了对I、Ⅱ型烘干箱的气路循环系统、离心风机、电控系统进行了研发与改进。
二、设计新方案气路循环系统
1.Ⅰ、Ⅱ型烘干箱的气路循环各具优缺点,I型采用的是大风机,左右循环加强排,效率较高,但左右风道结构复杂,耗用材料较多,烘干箱自重加大。Ⅱ型为低成本简化版设计,采用小风机,逐层循环,箱体结构小,制造成本低,生产速度快,但相对于I型烘干速度偏低。综合分析Ⅰ、Ⅱ型各自的优缺点,经过反复的图形、模型设计验证,设计开发了综合性能优良的Ⅲ型风道结构。
2.Ⅲ型风道创造性地设计为后置风道的方式,将左右双侧风道改进为单侧风道,风机从加热仓抽吸热风进入后置风道之中,使后置风道的风压升高为最高风压,并通过风机的不断工作使热风压得以持续,高压热风经后风道的各层导风孔进入烘干层,直接将热风吹扑到烘砂盘的砂样之中,然后再经过烘干盘与前门之间的间空返回到加热仓,再加热后又被风机吸入后置风道进入二次循环,如此往复,烘干箱内的各层温度分布是均匀的,热风直接从烘干盘的前端吹入,热风均匀从每盘砂样表面及内部吹过,达到了真正风干的目的。
3.在热风循环的过程中必生成大量的水汽,根据水汽易上升,从低压侧逃逸的原理,将排气口设计在后置风道的顶部,水蒸汽形成后由于后置风道的高压作用,排气口外端的低压侧形成水蒸汽的顺利向外部排放。就这样内部循环和水汽排放由一部风机完成。
4. I型左右风道结构,造成无砂样放入烘干层位时易造成热能散失,对资源造成了浪费,而Ⅲ型采用的后置风道巧妙地改过了这一浪费能耗的缺点,采用高压管制,低压下收的循环原理,当缺层放入砂样时,缺层的热风以45°角迭加到下层有砂层位,吹到砂样上面的热风将是向下,向外多股气流的做功,使烘干速度增加,同时还节约能源,减少浪费。
5.在烘干箱所有的部件之中,离心风机为最易受损坏的部件,考虑到现场维修的不便,耗材供应不及时的原因,经过认真研究和试验,将Ⅲ型烘干箱设计为双性能烘干箱。当风机工作正常时,烘干箱为内部循环加强排,此时工作效率最高。当由于种种原因造成风机工作不正常时,取下接砂盘,即可照样进行烘干工作,只是工作方式不是循环风干,而是热辐射烘干,此时工作效率将降低,但烘干工作仍可正常进行,仅仅用作于应急之需,可解现场危急。(见下图1)
三、设计新型离心风机、低噪、高效、长寿命
1.由于烘干箱苛刻的工作环境,对风机的要求就带来了较高的要求,要克服高温对线圈,轴承带来的不利影响。
2.I型选用的是280W的普通离心风机,将其主轴加长使用,使蜗扇风箱与电机离开20cm的距离,以保证热能的隔离。由于这是2800转/分的高速电机,在工作时便会造成旋转噪声,解决以上问题,经过进行了认真仔细的设计:电机功率提升到320W,电机主轴一体化加长15cm,风箱与电机空气隔离12cm,中间加装散热叶轮;电机尾部加装散热扇,并且电机内部采用进口轴承,线圈安装过热保护器。
四、设计新结构的电控系统,提高稳定可靠性
烘干箱的电控系统为其工作的灵魂,其性能的优良与否直接影响到了整机工作的可靠性。针对Ⅰ、Ⅱ型主接触器易损,剧烈颠簸会造成线路虚接等问题的出现,对Ⅲ型控制电路进行了重新定型设计:电路配接连线不再使用单芯,而是采用多芯软线加装线鼻子、线号后再连接的方式;主接触器的易损关键是在于其频繁的吸合,主触头大电流的弧蚀造成的。Ⅲ型则设计为双极接触回路,主令接触器为CJ20-40,从令接触器为SR50固态继电器,主令吸合一直保持到全工作段结束,且吸合时无负载则不跳弧;温控仪的控制信号加注到CR50的控制端,实现无触点吸合;加热回路为4套等功率结构,1KW×4.可以从1KW、2KW、3KW、4KW中任选一功率使用,视现场工况而定。当任意一组加热管出现异常,如漏电、短路它将自动脱离工作电路,不影响其它加热管,使烘干箱仍能正常的工作。电路结构框图如下:
五、总结
经过现场试验风机运行良好长时间工作不过热,无噪声,烘干速度快,砂岩20~30分钟即可全干,泥岩40~60分钟可全干。电路工作可靠,全试验段无故障发生。它的各方面均已达到了理想的最高状态,可以满足不同使用环境的要求。