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浅析应用大排量螺杆泵的优越性

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摘要:本文借鉴兄弟采油厂大排量螺杆泵举升工艺应用的成功经验,结合埕岛油田开发中遇到的高油气比油井、稠油开采等问题,论述了大排量螺杆泵在埕岛油田应用的优越性

关键词:大排量螺杆泵 性能改进 优越性

0 引言

由于埕岛油田初期快速开发,注水工作滞后,导致埕岛油田地层严重亏空、地层压力下降较大,油井静液面下降。由于埕岛油田采取的“卫星平台-海底管线-中心平台-海底管线-陆地接转站”开发建设模式,台控制含油面积大,油井井斜角较大,螺杆泵在斜井中又无法实现深抽,导致了螺杆泵在海上的应用数量减少。

但随着海上注水工作的加快、海上提液生产的开始和采油厂“节能降耗”的要求,螺杆泵的泵效高,更能适应气、砂含量较高的生产条件,地面设备占用面积小,管理简便,排量调节适中的突出特点;再加上多年来,经过工艺人员对螺杆泵的持续改进,螺杆泵走过了单头螺杆泵的优选、单头泵到双头泵的改进,实心抽油杆、空心抽油杆、连续杆抗偏磨、脱扣的升级,螺杆泵变频装置地推广应用,使地面驱动螺杆泵井与电泵井相比具有更高的经济效益。

因此在地层供液充足、井身轨迹较好适应螺杆泵采油的油井中,试验大排量螺杆泵,对降低海上原油生产的成本有积极作用。

1 大排量螺杆泵举升工艺应用情况

胜坨油田进入特高含水期后,出砂、注聚使油井工况日益恶化,电泵井产液单耗高,为了满足开发生产的要求,改善油井工况,他们拓宽、完善常规举升工艺螺杆泵的适应范围和适应性,实现了油井的优化生产。

1.1 开展的配套技术研究

海洋采油厂认识到大排量螺杆泵机械举升工艺在解决稠油冷采、高含砂、高含气井开采难题和能耗低的优点,针对大排量螺杆泵的特点,结合海洋采油厂井身、井况和生产情况,开展了“一完善、两配套、两研究”工作,提高了大排量螺杆泵运行的可靠性。

他们在原来7种小排量螺杆泵泵型的基础上新增10种大排量泵型,排量、扬程得到系列化;100转/分转速下最大排量达到288m3,大排量下最大扬程达到1350米。

1.2 配套管柱结构

影响螺杆泵免修期的主要因素是杆断和管漏问题。他们抓住螺杆泵生产的薄弱环节,研制新型锚定装置、试压装置、反扣油管、管柱扶正等技术有效解决油管脱扣、偏麿、试压等问题。

他们借助钢制连续抽油杆不存在接箍,转动传动扭矩时与普通杆和空心杆对比,在斜井中可大幅度降低油管和抽油杆之间单位面积上的摩擦力,减少因偏磨造成的杆断脱的优点,同时大斜井中油管加内衬管,延长油井检泵周期。配套了内衬管+连续杆配套模式,解决杆管偏磨严重、频繁作业的问题,适应了产液量100m3以上较高油井的生产。

采用内衬油管磨损量0.38,仅为N80油管磨损量(0.62)的61.2%,内衬管对抽油杆保护性能突出。

对于液量较少的油井,他们配套了梯形扣杆+扶正配套模式,减少杆柱的磨损程度,延长油井检泵周期。

1.3螺杆泵诊断技术研究

螺杆泵诊断技术研究:实现了对螺杆泵运行状况的监控,通过测试数据可以实现对螺杆泵杆、管、泵等9种故障进行定性、定量分析诊断,为油井管理人员进行转速的调整,为优化螺杆泵运行工况提供了依据。

1.4 大排量螺杆泵应用效果

海洋采油厂针对海上油田“减液控电” 等举措下理想的情况下扩大大排量螺杆泵的研究和应用,使大排量螺杆泵在扬程、检泵周期、治理偏磨等方面取得较大改善,丰富了该厂油井举升工艺技术。

通过大排量螺杆泵的推广应用,使螺杆泵节能降耗的优点得到充分地发挥。海洋采油厂20口电泵井改螺杆泵生产后,平均一天节约电费723元,单井年节约达到电费26.4万元,经济效益十分可观。

2 埕岛油田螺杆泵应用情况

螺杆泵的突出特点是泵效高,更能适应气、砂含量较高的生产条件,地面设备占用面积小,管理简便,排量调节范围适中等特点,在埕岛油田开发初期大量使用,但随着埕岛油田开发的提速,大排量的电泵逐渐替代了螺杆泵。目前,埕岛油田应用的主要是100m3/d以下小排量的螺杆泵。

2.1 埕岛油田螺杆泵工艺改进历程

螺杆泵:单头螺杆泵的优选、从单头泵到双头泵的优化,地面驱动装置:地面驱动装置GBF4:1型到GBF5:1型的改进;控制设备:螺杆泵软启动到变频启动;抽油杆:走过了实心抽油杆、空心抽油杆到连续杆的升级。

通过对螺杆泵薄弱环节地不断改进创新,使螺杆泵适应恶劣井况的能力不断提升。CB701-2井是1口侧钻井,最大井斜角64.4?,是海上油田定向井井斜角最大的一口井,该井造斜段全角变化率较大,499m处全角变化率最大为27.83°/100m。显然超过了泵公司斜井电泵机组全角变化率最大8°/30m的极限,机组及电缆起下过程中可能造成机械损伤,甚至造成机组卡阻在套管内;工艺人员经过反复论证,采用连续抽油杆螺杆泵采油工艺,油管采用防偏磨内衬油管以减少管杆偏磨,该井投产一次成功,且投产后一直正常生产。

2.2 2010年螺杆泵躺井情况

2.2.1 1井次泵转子断开

埕北22单井1997年1月19日螺杆泵投产,生产层位5#Ng1+23+4 、7#Ng44和14#Ng561,日产液90.8t,含水0.6%。2010年9月17日进行检泵作业,2010年3月12日该井故障关井,停产前该井日液27.8 t,日油17.6t,含水36.6%。2010年4月5日起出外径32mm光杆1根,外径28mm连续抽油杆977.52m,长2.10m转子半根,发现转子本体断脱,鱼顶为转子本体。

2.2.2 3井次泵脱皮破损

CB11F-2井1996年8月11日螺杆泵投产,生产层位12#Ng35、14#Ng43、17#Ng53和18#Ng54,初期日产油56.7吨,含水0.3%。1998年3月转电泵,2004年1月卡封Ng5354 ,补射7#Ng1+23+4层,与原12#Ng35,14#Ng43合采,2010年7月6日故障关井,解封Ng5354,与原生产层位Ng1+23+43543合采,下120DT-83螺杆泵,泵深1100m。2010年8月20日检查发现定子胶皮全部破损,堵在油管、气锚中。

埕北25C-3井2010年2月9日螺杆泵转电泵作业,起出连续抽油杆1187.0m,发现外径28mm连续杆与转子连接变扣上部0.10m处断, 定子胶皮破碎。

埕北11C-2井1995年6月25日螺杆泵投产,中生界,中生界投产未成功。1995年8月28日上返馆陶,生产层位Ng5556层。初期日液160.4t,日油160.4t,不含水。2010年3月1日故障关井,停井前日液45.8t,日油12.6t,含水72.5%。2010年3月20日起泵检查,发现螺杆泵胶皮损坏。

2.2.3 4井次连续杆与转子焊接处上下断开、脱扣

埕北12单井1996年4月27日自喷投产Ed41层,96年8月15日停喷,97年6月7日上返馆陶(Ng42455152层)自喷生产,初期10mm油嘴,日产油88.9t,含水0.4%,2003年4月27日补孔Ng325454层转电泵作业,2005年3月检泵作业,2007年7月9日下外径28mm连续抽油杆1135.41m,泵型120DT54螺杆泵。

埕北12单井8月30日该井电流下降、温度降低、憋压不起,毛管压力15.8MPa。起连续杆,发现连续杆下端与转子连接处脱扣。起管柱发现螺杆泵卡泵,转子位落入井底,泵内有砂,气锚及尾管内砂堵。

垦东341井2006年5月1日螺杆泵投产,生产层位Ng2123。投产初期转速100r/min,日油67.2t,不含水,生产气油比25m3/t,日产气量1700m3。2010年9月30日起外径28mm连续抽油杆802m,发现连续抽油杆从与螺杆泵转子连接处以上12cm处断脱。

埕北246A-1井2007年10月该井出现产能迅速递减现象,油井日液能力由正常28t降至8t,含水无变化,判断为随生产时间延长近井地带存在堵塞。2007年10月17日该井突然不出液,验证为抽油杆断脱,断点820米,停井前转速100N/min,套压0.1MPa,电流17A,日液8.0t,日油7.7t,含水3.5%。10月24日起出外径38mm光杆1根,外径28mm连续杆1根878.69m,发现转子与连续杆连接处断开。

2.2.4 空心杆断脱

埕北12单井2007年10月4日下外径36mm空心杆恢复油井生产。10月16日36mm空心杆杆柱断脱停机,断脱点井口下20m左右,停产前日液30t,日油3.5t,含水89%。

3 结束语

埕岛油田主力层馆陶组经过多年的滚动开发,目前先期投产区块已进入开发的中期阶段。由于注水工作多年欠帐,注采井网不完善,埕岛油田主力油层地层压力接近饱和压力,地层亏空严重,导致油气比上升、原油粘度增大,对电泵生产提出挑战。

受海洋环境的特殊性和平台有效寿命的制约,海上要在平台、海管寿命期限内最大限度提高采收率,是采油工程急需论证和解决的问题。随着油田进行开发中后期,要求满足提掖和采油厂“节能降耗”的要求,大排量螺杆泵机械采油工艺是一种比较理想的选择,能有效解决稠油冷采、高含砂、高含气井等在开采过程中遇到的难题。

参考文献

[1]隋新华.浅析大排量螺杆泵在极浅海油田应用的必要性 《中国设备工程》 2008 第7期

作者简介:民(1973.12-),男,技师,1993.08毕业于胜利开发技校采油工程专业,从事海上井下作业监督。