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黑麋峰抽水蓄能电站引水岔管F15复合灌浆技术

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黑麋峰抽水蓄能电站引水岔管f15复合灌浆技术

梁 雨

中国水利水电第十二工程局有限公司 浙江 310004

摘要:近年来,随着抽水蓄能电站的蓬勃发展,一些蓄水电站不可避免的要受到各种地质条件的制约,为了争取更好的运行方案,有的引水隧洞必须从大的断层部位穿过。这不仅要考虑经济成本,而且要保证工程的运行和发电安全。

黑麋峰抽水蓄能电站引水隧洞高压岔管段位于F15断层部位,为了保证运行的安全,对断层部位进行综合处理。在对不良地质进行开挖、锚杆支护、混凝土衬砌的基础上,对断层进行复合灌浆。

中国水利水电第十二工程局有限公司开展科技创新,取得“引水岔洞断层复合灌浆施工技术”这一国内领先的新成果,开创断层部位设置引水岔洞的新记录。同时形成引水岔洞断层复合灌浆施工工法。由于在处理断层方面效果明显,技术先进,具有良好的社会效益、经济效益,为地下类似工程提供了借鉴。

关键词:复合灌浆 高压固结灌浆 高压化学灌浆综合检查

中图分类号:TU644文献标识码: A

1、工程概况

黑麋峰抽水蓄能电站位于湖南省望城县桥驿镇境内,工程枢纽主要由上水库、输水发电系统和下水库三大建筑物组成,装4台单机容量为300MW的可逆式水轮水泵机组,总装机1200MW,为一等大(1)型工程。

黑麋峰抽水蓄能电站F15断层正好横穿1#和2#高压引水隧洞,同时该部位又处在引水支洞分岔部位,由于该部位处在高压水流区,为了提高围岩的强度和抗渗性能,且为了在断层部位减少断层的开挖、锚杆支护、混凝土浇筑以及为缩短工期等,对该断层部位采用复合灌浆进行处理。

2、设计要求

1Y0+914.370~1Y0+934.370m段断层破碎带、影响带布置固结孔、化学灌浆孔,间排距750mm×1500mm,超细水泥固结灌浆孔深10m,化学灌浆孔深5m,固结、化学灌浆环向相间梅花形布置。

固结灌浆采用超细P.O.52.5水泥,化学灌浆采用“帕斯卡PSI-501” 化学灌浆。

固结灌浆采用自上而下分段、孔口封闭、孔内循环、三参数大循环高压灌浆法。化学灌浆采用全孔一次性灌注,纯压式灌浆,化学灌浆压力4.5Mpa。

3、复合灌浆目的

3.1 利用高压超细水泥固结灌浆,先对断层进行大的裂隙进行充填固结, 高压固结灌浆提高围岩品质(包括提高围岩的抗渗能力、弹性模量等)的程度。

3.2 在高压固结后,在固结孔间布置化学灌浆孔进行高压化学灌浆,利用化灌材料的特点,对围岩再次进行加强,提高其抗渗强度,降底围岩的渗透系数。

3.3 施工过程中采用抬动观测,灌浆前后压水检测,灌浆前后声波检测,灌浆前后弹(变)性模量检测,灌后检查孔钻取岩芯等综合检测方法,对灌浆过程进行控制及灌后质量检查。

3.4 通过复合灌浆,减少对断层的开挖程度,减少化学灌浆对周围环境的影响。

3.5论证断层破碎带采用水泥固结灌浆和化学灌浆的可行性与可靠性。

4、固结灌浆施工工艺流程及操作要点

4.1固结灌浆工艺施工流程

4.2固结灌浆操作要点

4.2.1 分序施工

固结灌浆分两序环,每环分两序孔进行。先进Ⅰ序环钻灌施工,后进行Ⅱ序环钻灌施工。环内先进行Ⅰ序孔的钻灌施工,后进行Ⅱ序孔的钻灌施工。

4.2.2 压水

高压灌浆前对设计选定的固结孔作压水,压水分常规压水和高压压水2种情况。且对灌后检查孔均进行常规压水和高压压水。

4.2.3 灌浆

固结灌浆根据设计要求进行分段及压力控制。

固结灌浆时尽快达到设计压力,并专人控制灌浆压力,防止压力过大产生抬动造成事故或灌浆压力过小而影响灌浆质量。

⑴ 水泥浆液水灰比和变浆标准:

超细水泥拌制浆液时使用高速搅拌机,转速达到1200转/min以上。

超细水泥灌浆浆液逐级由稀变浓,灌浆浆液水灰比采用1:1、0.8:1、0.6:1 (或0.5:1)三个比级,开灌水灰比1:1。

当灌浆压力保持不变,注入率持续减少时,或当注入率保持不变而灌浆压力持续升高时,不得改变水灰比。

当某一比级浆液注入量已达100L以上,或灌注时间已达30min,而灌浆压力和注入率均无显著改变时,应换浓一级水灰比浆液灌注。

⑵ 灌浆结束标准和封孔

各灌浆段的结束条件为:在该段最大设计压力下,当注入率不大于0.2L/min,继续灌注60min,结束灌浆。在本段最大设计灌浆压力下,总灌浆时间不少于120min,各孔灌浆结束后立即封孔,封孔采用“全孔灌浆封孔法”,封孔水灰比为0.6:1(超细水泥),封孔灌浆压力为本孔最大设计灌浆压力。

4.2.4 抬动观测

灌浆时设点进行衬砌混凝土的变形观测,抬动控制标准为0.1~0.2mm。

⑴ 抬动变形观测装置的安装

1)灌浆施工前,为防止灌浆抬动而引起混凝土的破坏,安装抬动变形观测装置。

2)抬动孔钻孔深度根据基本孔孔深确定,确保能够进行最后一段固结灌浆抬动的观测,抬动孔最底部埋设在稳定的基岩中。

3) 抬动变形观测装置采用千分表观测,该千分表经过率定合格后使用。

⑵ 抬动变形观测

抬动观测采用人工监测。在压水、洗孔和灌浆时都进行了不间断的人工观测。

4.2.5 特殊情况处理

根据具体情况采用嵌缝、表面封堵、加浓浆液、降低压力、间歇灌浆等方法处理。

5、化学灌浆施工工艺流程及操作要点

5.1化学灌浆工艺施工流程

5.2化学灌浆工艺施工操作

5.2.1 分序施工

化学灌浆分两序进行,先进行Ⅰ环的施工,再进行Ⅱ序孔施工,按环内加密的原则进行。

5.2.2化学灌浆孔钻孔

化学灌浆孔入岩5m,采用手风钻钻孔,孔口段钻孔孔径Φ50mm。

5.2.3 洗孔

在灌浆前采用高压风冲洗。

5.2.4 压水

高压化学灌浆对选定的化学灌浆孔进行灌前压水,压水标准同高压固结灌浆压水标准。

5.2.5 灌浆

化学灌浆孔采用单孔灌浆。

化学灌浆孔采用全孔一次性灌注,纯压式高压灌浆,灌浆压力4.5Mpa。化学灌浆材料配比采用A组∶B组=5.0∶1进行。

化学灌浆结束条件为:在本段最大设计压力下,原则上达到不吸浆后,再继续灌注12h,可结束灌浆,对化学灌浆孔补压60h。

5.2.6抬动观测

在化学灌浆过程对衬砌混凝土进行抬动变形观测。

6、灌浆综合检查

6.1灌浆检查标准

靠近衬砌混凝土的5m围岩防渗圈的防渗标准为:经高压灌浆和化学灌浆处理后,应满足在设计压力4.0MPa作用下,透水率小于0.5Lu。

孔深5~10范围固结灌浆验收标准为:经处理后,应满足在设计压力4.0MPa作用下,透水率小于3Lu。

6.2 固结灌浆质量检查

灌前12只压水孔进行压水质量检查。灌前12孔中有24段做了5点法压水,12段做了11级高压压水,最大的透水率G2-5第1段,透水率为25.24Lu,最小为0Lu。平均透水率为1.40 Lu。

灌后12孔中有24段做了5点法压水,24段做了11级高压压水。常规压水最大的透水率为0.22Lu,最小为0Lu,2~5m段平均透水率为0.08Lu,5~10m段平均透水率为0.005Lu。高压压水最大的透水率为0.50Lu,最小为0Lu,2~5m段平均透水率为0.16Lu,5~10m段平均透水率为0.04Lu。

从固结灌前压水,灌后压水检查数据来看,灌后常规压水、高压压水透水率全部较灌前明显减少,透水率最大值为0.50Lu,说明灌浆质量良好。

6.3化学灌浆质量检查

灌前12只化学灌浆孔进行灌前压水检查。灌前12孔中所有的12段做了5点法压水,所有的12段做了11级高压压水,常规压水最大的孔H10-16,透水率为0.02Lu,最小为0Lu。平均透水率为0.0017 Lu。高压压水最大的孔H4-11,透水率为0.12Lu,最小为0.01Lu。平均透水率为0.050 Lu。

在化学灌浆基本孔灌浆完成后,对15只孔进行压水检查,灌后15只检查孔中所有的31段做了5点法压水,所有的31段做了11级高压压水。常规压水最大的透水率为0.01Lu,最小为0Lu, 0~5m段平均透水率为0Lu,5~10m段平均透水率为0Lu,10~15m段平均透水率为0.01Lu。高压压水最大的透水率为0.05Lu,最小为0Lu,0~5m段平均透水率为0.008Lu,5~10m段平均透水率为0.04Lu,10~15m段平均透水率为0Lu。

从化灌灌前压水,灌后压水检查数据来看,灌后常规压水、高压压水透水率全部较灌前明显减少,压水最大值为0.04Lu,说明灌浆质量良好。

6.4弹模、声波检查

固结、化灌前后声波测试成果表表1

孔号 固结灌浆前后对比 化学灌浆前后对比

灌前VP 灌后VP 提高比% 灌前VP 灌后VP 提高比%

J1 5180 5405 4.4 5405 5627 4.1

J2 5340 5600 4.9 5600 5755 2.8

J3 4086 4622 12.8 4622 4853 5.0

J4 4680 5125 9.3 5125 5377 4.9

G4-6 4356 4954 13.7

G4-13 4612 5057 9.7

G4-10 4599 5040 9.6 5040 5312 5.4

G5-12 4360 4843 11.1 4843 5088 5.1

G9-12 4506 4850 7.6 4850 5182 6.9

G9-15 4922 5341 8.5 5341 5520 3.3

GJ1 5044 5353 6.1

GJ2 5115 5293 3.5

GJ3 4888 5241 7.2

GJ4 5533

从弹模孔、声波孔各阶段测试来看,每个阶段逐步提高,说明通过复合灌浆,围岩的强度得到提高。

7、经济效益和社会效益

1、黑麋峰抽水蓄能电站引水岔管断层采用复合高压灌浆,减少断层开挖量4712,减少钢筋混凝土量4712。复合灌浆方案相对于采用大面积开挖及常规灌浆方案,可节约成本150多万元。

2、断层复合高压灌浆方案缩短工程施工工期3个多月,按照3个月的发电量效益,可创造经济效益200多万元。

3、采用断层复合高压灌浆技术,提高围岩抗渗强度,降底围岩的渗透系数,减少了抽水蓄能电站的水量渗漏,1#引水隧洞充水后的总渗水量仅为0.95L/s,远远小于国内同类工程的渗流量。

4、采用断层复合高压灌浆技术,减少了对弃料场及取料场的要求,减少了对周边环境的破坏,环保效益明显。

5、断层复合高压灌浆技术今后可以用于其它地下工程施工,社会效益明显。