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摘要 本文总结笔者多年电解槽工作实践,经过对阳极效应原理和实践进行分析,总结生产工艺技术,取得降低效应系数的有效途径。
中图分类号TQ151 文献标识码A 文章编号 1674-6708(2014)110-0101-02
电解铝行业是一个准入门槛较低的产业,中国处于城市化发展时期,对于铝消费有较强的潜在需求。目前各铝冶炼企业成本压力大,加上近几年环境恶化,环保要求越来越高,提高了铝冶炼企业的生产成本,所以不断采用新技术手段,改进目前传统生产技术工序,降低铝冶炼生产吨率能耗,提高劳动生产率,降低废气、粉尘排放,是各企业努力的方向。
在铝电解化学反应和生产实践中,阳极区域会产生阳极效应特殊现象,即在电解生产过程中,阳极电流高于临界电流时,会发生阳极效应现象。其主要危害表现在:一是对生产的危害;二是对环境的危害;三是提高了生产成本。在电解铝生产企业中,阳极效应系数是生产考核的重要指标之一。
1阳极效应的原理
阳极效应主要发生在阳极电流超过临界电流的密度的情况下。其发生的主要原因是阳极的导电面积突然降低,并且同时氧化铝浓度降低,电解质和炭块阳极间的性和湿润性变异,阳极和电解质之间气体增加,阳极气泡的密度增多,在表面形成了气膜,阻碍了电流通过,造成阳极表面电流密度增大,超过临界电流密度,使得阳极效应发生。阳极电流密度升高,电位也相应提升,电位达到氟离子放电的值,使气体能够停留在界面上。
2 阳极效应的主要危害
阳极效应危害比较大,主要表现在,一是造成电解质温度急剧升高,危害设备安全生产,增加炭块的侵蚀。二是解析出大量的有害气体,如大量CO2和CO,还伴随着PFC(CF4.C2F6)等气体,对大气和环节造成严重影响。目前,各铝电解企业都加强了对有害气体的排放控制,严格控制阳极效应,采取各种途径降低有害气体排放。
3 有效降低阳极效应途径
途径一:采用合适的工艺技术条件保持电解槽平稳运行
通过大量的实践,摸索采用合适的工艺,稳定运行的技术条件,提高电流效率,保持电解槽稳定运行,改善阳极效应,同时可以保持较低效应系数。
3.1是保持分子比、槽温在合理区间
分子比 槽温(℃) 平均电压 效应系数
一区 2.582 963.5 4.195 0.02
二区 2.622 964.8 4.167 0.05
三区 2.606 965.0 4.205 0.03
表1 效应系数对应的分子比、槽温和平均电压
如表1所示,分子比的降低,对应效应系数稳步降低,槽温变化与效应系数变化成正比例变化,因此,保持分子比、槽温稳定有利于降低效应系数,因此,采用合适的工艺、技术方案是降低阳极效应系数的重要前提和手段。
3.2 保持合理的工作电压
工作电压对槽况影响较大,同时对效应系数也产生重大影响,过低的工作电压会导致槽况不稳定,热减少,效应突变现象较多;过高的工作电压会导致电解槽发热,引起槽体电耗增加。当槽况平稳运行的情况下,突发效应现象减少,效应系数降低,效应时间也平稳。
3.3 对工艺参数进行合理调整
需要调整的工艺参数包括单槽下料量、单槽电流密度、稳定电压等,要建立调整相关控制参模型,及时对槽况变化进行数理模型控制,进而控制突发变化,使电解生产过程始终处于可控、可监控的状态。在进行控制时,整个过程要加强对阳极效应中的重要信息进行观察,对效应等待变化、单槽下料量、突发效应的变化等进行科学分析,相应按照数理模型及时调整参数。经过对数理模型进行试验实践,在合理控制工艺参数的情况下,将效应系数控制在0.05以下是完全可行的。
途径二:选用质量较高碳素材料,降低危害环保
电解铝生产过程,伴随大量具有危害性气体。我们通过改造阳极,采用带沟槽的阳极,使得气体通过沟槽从电解质中得到释放。在焙烧阳极炭块前,选用质量较高的炭素原料,降低硫含量,做好熟料配烧,焙烧阳极炭块,主要是优化焙烧升温曲线,做好温度调整,增加炭块保温时间,使料箱内的碳块上下层温差减小,碳块内部均匀性得到提高,使得燃烧过程更加充分,减轻了净化系统的压力,烟气排放的烟色有明显的改善,减少有害气体排放。降低了电流密度,稳定工艺参数,减少突发效应的产生,降低了效应系数,从而达到降耗的作用。
途径三:改造设备,加强管理
加大对氧化铝溶入电解质的速率,降低突发效应的发生几率。提高下料系统运营效率,降低故障率。对损坏过大的电解槽打壳锤头进行更换,电解槽打壳锤头主要损坏有锤头消耗过大,锤头损耗后变得更小、更细,不断变短,打开的下料口越来越小,或者打不开下料口,使氧化铝不能完全进入电解槽内。因此,要随时观察打壳锤头的消耗情况,及时更换电解槽打壳锤头,维持下料系统正常运作,保持电解质中氧化铝浓度,对降低效应系数起着非常重要的作用。
4 实践产生的效果和效益
通过提高管理水平,采取科学合理措施,预焙槽在降低效应系数上取得了相应成效。对比2013年前三个季度预焙槽效益系数变化,工作电压由4.24V降低为4.18V~4.203V之间;效应系数由0.18降低为0.08~0.06之间,效应持续时间由2.5min变为2.03~1.8之间。实践表明,阳极效应可控率是非常低的。也同时发现,电解铝生产过程中,效应系数与工艺技术控制、技术参数存在非常重要的关系,电解槽技术条件、槽况以及设备运行参数对阳极效应产生重大影响,通过分析,改善工艺技术条件和优化运行参数,增加对槽况不稳定而引起突发效应的可控性,效应可控率明显提高,效应系数由0.18降低到0.06。当效应系数由0.2降低到0.06时,每年预计可减少原铝的损失6.8万吨左右,由此可见,效应系数调整,不但可以节能降耗,提高生产效益,其在环保等方面的社会效益也不可低估。
在当今电解铝产能严重过剩,铝成本竞争日益激烈的情况下,对于提高产能的任何举措,都要通过技术手段进行合理论证,建立数学模型进行实际试验,指导实际生产,降低效应系数,不但促进环保,还能极大降低生产成本,提高生产效率,降低能耗。
参考文献
[1]杨重愚.轻金属冶金学[M].冶金工业出版社,1996.
[2]邱竹贤.预焙槽炼铝[M].冶金工业出版社,2005,350.