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主井单绳缠绕式提升系统的升级改造

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摘要 采煤机械化程度提高,集中运输量大幅增加,主井提升系统成为制约矿井生产的瓶颈,改造主井提升系统成为必然。根据现场空间,合理安排土建、机电施工顺序,尽可能采用并行施工,减少停产改造时间。在旧提升机前方预制新基础,安装新提升机滚筒、减速箱、电机等主体设备,这样施工,在新提升机未完成安装前,旧提升机仍然可以运行,执行提升生产任务。这种施工方案作为可靠有效的安装施工办法得到了充分论证。

关键词 主井提升系统;单绳缠绕提升机;升级改造;生产影响

中图分类号TD823 文献标识码A 文章编号 1674-6708(2013)88-0184-02

1 概述

主井提升系统担负矿井原煤提升任务,其提升效率直接影响矿井的产量和效益,随着矿井现代化建设不断进步,采煤机械化程度提高,集中运输量大幅增加,然而井下煤仓容量较小,时常出现因满仓而延时生产的现象,且主井提升机每日负荷运行均近22小时,已至提升极限,已成为制约矿井安全、稳定生产的主要因素。提升系统长期处于满负荷运行,接近或超过设备最大承受能力,且使用年限长,磨损明显,还有钢丝绳为双层缠绕,咬绳处磨损严重,钢丝绳购置更换费用支出较大。因此,主井提升系统改造势在必行。留庄煤矿主井提升系统改造前后现场技术参数对比情况如下。

改造前现场参数及工况:

提升机型号:2JK-2.5×1.2/20

提升机出厂日期:1989年1月

提升机安装日期:1989年10月

最大静张力[Fjm]=90kN

最大静张力差[Fjc]=55kN

减速箱型号:XL-30/20

变速比i=1:20

电动机型号:JR157-8

额定电压:Ue=6kV

额定功率:Pe=320kW

额定转速:740r/min

电控系统:TKD-D2-328PCG矿井提升电控系统

电控安装日期:2002年6月

改造后现场参数及工况:

提升机型号:2JK-3×1.5/20E

提升机出厂日期:2011年1月

提升机安装日期:2011年11月

最大静张力[Fjm]=135kN

最大静张力差[Fjc]=90kN

减速箱型号:ZZL900-06-00

变速比i=1:20

电动机型号:YB500-8

额定电压:Ue=6kV

额定功率:Pe=500kW

额定转速:741r/min

电控系统:TKD-NT-BP全数字高压变频矿井提升电控系统

电控安装日期:2011年8月

2 原提升系统存在的不足

留庄煤矿主井提升机安装于1989年10月,历年以来承担煤矿生产提升任务,特别是1997年核定生产能力65万吨以来,生产任务加重,主井提升机使用年限长,设备老旧,机械磨损明显,电控系统老化,自动化程度低等成为制约矿井安全生产的绊脚石,具体表现在以下几个方面:

1)装卸载系统采用人工打点、简易通讯,与提升机电控系统未构成足够的信号安全闭锁,且不能够完成提升系统与装卸载及其信号的自动化运行,造成提升循环时间较长,装卸载能力效率低下;

2)提升系统设备老旧、满负荷使用,造成提升机滚筒出现过开裂、变形、轴向窜动等机械故障,减速箱也出现过多次故障,提升机大部分主要部位都经过维修、更换,各部位磨损严重;

3)原采用2.5m×1.2m滚筒,滚筒钢丝绳缠绕为双层缠绕,咬绳现象严重,在咬绳处钢丝绳易产生断丝,平均约4个月~6个月需要更换两根钢丝绳,购置费用支出较大;

4)提升系统电控为PLC可控硅20级编码起动电控系统,KDG150/720低频电源拖动,电控设备老旧,元器件老化严重,电控系统趋于淘汰,出现维护所需元器件不易购置,运行状态不稳定,故障率高等情况。采用较落后的交流电机转子串电阻调速控制,在减速和低频拖动阶段速度控制性能差,特别是在负载变动时,恒加减速控制经常会出现过放、过卷。频繁的起动和制动工作过程使转子串电阻调速产生相当大的能耗。另外,调速控制电路复杂,易受干扰,接触器、电阻、电刷、可控硅等元器件易损坏,导致维护成本增加,能耗效率低下;

5)提升系统自动化程度低,操作人员耗费精力,提升循环时间较长,提升运输每日工作时间长,造成提升系统长期满荷运行,易出现因满仓而延时生产现象。

3 改造方案

通过对提升系统的分析,设备购置与维护、及钢丝绳更换费用的比较,结合对邻近矿井运行情况的调研,可按以下思路对提升系统进行改造。

1)提升机部件老旧、磨损严重,且更换钢丝绳缠绕方式为单绳缠绕,延长钢丝绳使用寿命,绞车不再更换部件进行改造,直接将型号升级为2JK-3.0×1.5/20;

2)减少提升环节,减少提升循环时间,提高提升效率,升级信号系统,采用装卸载自动化系统,并具备各种信号保护、安全闭锁功能;

3)采用先进的高压变频调速系统,提高速度的可控性能,运行的稳定性,增加提升机运行的安全系数,能够实现交流电机在各种负载情况下的平滑起动、调速、制动、停车等功能,消除机械及电气冲击,延长设备使用寿命,并且在减速制动运行时,将电动机再生能量反馈到电网中去,实现电动机运行能量的再生,达到节能运行的目的。采用TKD-NT-BP电控系统,配合装卸载自动化系统实现提升机的自动化运行,自动化程度高,操作简单,降低操作人员劳动强度,提高提升系统的安全生产效率。

4 改造施工方案

提升系统是采煤机械化、现代化时代高产量的制约瓶颈,但改造提升系统势必又要影响矿井的生产任务的顺利完成。生产矿井的改造,应尽量减少对生产的影响时间。提升系统作为矿井的主要固定设备,其安装过程至少需要2个月~3个月的时间,如果要进行升级改造,就要影响生产时间,降低矿井制造的生产效益。怎么样能够做到既能尽可能少影响或者不影响生产任务,又能完成升级改造,成为首要解决的问题。

留庄煤矿此次主井提升系统改造规模较大,除了未改动井筒装备,升级改造了主井提升机、电控系统、信号系统等。根据现场空间,合理安排土建、机电施工顺序,尽可能采用并行施工,减少停产改造时间。在旧提升机基础前方预制新基础,安装滚筒、减速箱、电机等主体设备,这样施工,在新提升机未完成安装前,原提升机仍然可以运行,执行提升生产任务。为了不影响生产安排,尽量利用煤矿停产检修时间,安排安装中不可规避的影响生产的安装任务。如电控系统的升级改造、提升机房顶的拆除和安装、新提升机的试运行、最终的上绳投入使用等,尽量安排在每年或每月的停产检修时间。

施工过程大体如下:

1)在方案确定前,需要进行提升能力核算,特别是需要明确改动后天轮到滚筒上的钢丝绳的最大内、外偏角都不得超过1°30′。单绳缠绕时,内偏角应保证不咬绳;

2)根据现场空间实际状况,新提升机布置在原提升机前方。在原提升机房墙体外,进行提升机基础施工。新提升机房与原提升机房改造统一考虑,施工前,拆除原提升机房顶并支护加固,保证原提升机能够正常提升;

3)新提升机房基础施工完毕,新提升机进行初步安装后,施工墙体及敷设玻璃钢瓦房顶等;然后做好隔离,再对新提升机进行精确安装、调试。同时进行电控系统改造;

4)新提升机安装完毕投入运行后,拆除旧提升机并吊运出机房,恢复提升机房基建。

5 改造后运行效果和经济效益分析

本改造方案较好的解决了原系统存在的不足,大大提高了主井提升系统的安全性能和自动化水平,大大降低了提升系统的维护、维修成本,提高了提升系统的运行效率,为矿井的安全生产提升奠定了坚实的基础,扫平了矿井提高生产产量的瓶颈问题。

留庄煤矿主井提升系统安装使用后,运行安全可靠,维护简单,实现了主井提升系统的全自动化控制,使用效果明显。概况起来,该系统改造具备以下优点:

1)改两层缠绕为一层缠绕,延长钢丝绳使用寿命,由原来4个月~6个月更换两根钢丝绳成为每年更换2根钢丝绳,节约使用钢丝绳3根/年,节约购置费用约10万元/年;

2)电控系统由交流绕线电机转子串电阻调速升级为高压变频调速,在减速制动运行时,电动机再生能量反馈主电网中,减少电能因调速电阻引起的损耗,大大提高了电能的利用效率。提高了主井提升机运行速度的可控性能,提高了提升机的自动化水平,操作、维护更加简单,安全性能更加可靠;

3)滚筒半径变大,提升机运行速度由4.7m/s提升到5.8m/s,且装卸载和提升机电控自动化程度提高,每勾提升时间由150s减少至120s。采用全自动提升时,可以排除各种人为因素。每小时提升勾数可增加4~6勾,每小时提升最多提升吨位增加30吨。提高提升效率,降低设备负载运行时间;

4)提升设备及电控系统更新改造,选型合理,适合矿井运行,设备维修故障少,维护成本大大降低;

5)此次主井提升系统改造为以后更换大容量箕斗,增加主井提升量留下了足够的冗余设计空间。

综上所述,此次提升系统全面升级改造,保障了矿井的安全稳定生产,降低了提升设备维护、维修成本。采用新型变频技术,做到节能降耗。采用旧提升机生产同时安装新提升机的办法,减少改造对生产时间的影响。改造后的提升系统将为今后矿井安全生产任务的完成,提供提升方面有力的保证。

参考文献

[1]于励民,仵自连主编.矿山固定设备选型使用手册[M].北京市:煤炭工业出版社,2007,10.

[2]于修,陈维健,李功熹主编.矿山大型固定设备技术测试.江苏徐州:中国矿业大学出版社,1995,4.

[3]王志甫主编.矿山固定机械与运输设备.江苏徐州:中国矿业大学出版社,2006,8.