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某火电厂湿法脱硫废水的试验研究

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摘要:对某电厂湿法脱硫废水进行了试验研究,根据试验絮凝剂聚合硫酸铁最佳投加量为20mg/L,助凝剂聚丙烯酰胺为4mg/L。每升废水加入9.6克氢氧化钙可调节pH值至10,对重金属、氟离子的去除有明显效果,去除率分别达到90%、50%。

调节pH至10后,沉淀泥浆体积增加,占废水体积的2/3,是自然沉淀泥浆量3倍,且泥浆的脱水性能较自然沉淀有很大提高。

关键词 :脱硫废水;实验研究

中图分类号: X703文献标识码: A

1 脱硫废水系统简介

1.1 脱硫废水现有处理工艺

电厂脱硫废水处理系统工艺流程如图1.1所示。

图1.1 脱硫废水处理工艺流程

1.2 脱硫废水沉淀池核算

脱硫废水水量每天约40吨,且集中排放,设计流量为15m3/h,根据现场测量沉淀池直径为6.5m,沉淀池面积为33.17m2,沉淀区高约1.5米,沉淀区体积为49.75立方米,则沉淀池表面水力负荷为0.45m3/(m2.h),废水连续运行时水力停留时间约为3小时。根据,沉淀池设计参数满足规范要求。

2 脱硫废水混凝试验

2.1 实验依据

(1)GB/T 16881-2008《水的混凝沉淀试杯试验方法》

(2)QDG 1-H002-2008《石灰石-石膏湿法烟气脱硫废水处理设计导则》

(3)电厂提供的相关设计资料

2.2 混凝试验目的

(1)根据电厂脱硫废水现有处理工艺和参数,试验确定混凝加药的药品种类和加药量。

(2)分析出水水质指标,是否可以达到脱硫废水排放标准。

(3)分析沉淀泥浆的脱水效果。

2.3 试验水样

脱硫废水水样取自中和箱上部,水质如下表2.1所示:

表2.1 脱硫废水水质

2.4 试验材料和仪器

混凝试验所需药品有:絮凝剂10%聚合硫酸铁(PFS),助凝剂0.2%阴离子聚丙烯酰胺(PAM),优级纯氢氧化钠(≥98%),分析纯氢氧化钙(≥95%)。

试验所用仪器:500ml烧杯,磁力搅拌器,pH计,浊度仪,电感耦合等离子光谱发生仪(ICP),氟离子测定仪,电子天平等。

2.5 混凝试验步骤

(1)取等体积(500ml)的水样分别置于烧杯中;

(2)在不同烧杯中添加石灰粉调节pH为9、10,然后添加不同体积的絮凝剂和助凝剂;

(3)先快后慢搅拌水样,观察并记录搅拌过程中的现象;

(4)静止沉淀两个小时,取上清液测定水质指标。

2.6 混凝试验结果与分析

2.6.1 加药量的确定

在废水中添加不同浓度的絮凝剂PFS和助凝剂PAM,测定沉淀两小时后出水浊度和15分钟内泥层的沉降速度,测试结果如表2.2所示。

表2.2 不同加药量的处理效果

根据试验过程观察和表2.2数据,分析结果如下:

(1)仅加入聚丙烯酰胺PAM时,出水浊度大于自然沉降出水浊度,当添加浓度达到4mg/L时,废水开始产生大的矾花,泥层沉降速度加快,达到自然沉淀速度的三倍。

(2)仅加入不同浓度的聚合硫酸铁PFS时,出水浊度和沉降速度与自然沉降比较均没有大的变化。

(3)当PFS和PAM混合加入时,PAS浓度为20mg/L,PAM为40mg/L时,出水浊度最小,沉降速度最快。确定最佳加药量为PAS浓度20mg/L和PAM浓度4mg/L。

(4)因实际运行时水流为动态,水质有波动,取安全系数1.5~2.5,以每天40吨废水量计算,推荐每天加药量为聚合硫酸铁(10%含量)12~20kg,聚丙烯酰胺(0.2%含量)120~200kg

2.6.2 出水水质分析

(1)出水离子浓度分析

加入氢氧化钙或氢氧化钠调节废水pH到9和10,沉淀2小时后测定

上清液水质指标,如表2.3、2.4所示。

表2.3 脱硫废水系统出口最高污染物允许排放浓度

表2.4 沉淀2小时上清液水质

通过实验每升废水加入4.5克氢氧化钙可将废水pH值调节至9;加入9.6克氢氧化钙或者10.8克氢氧化钠可将废水pH值调节至10。根据表2.3、2.4分析结果如下:

① 从表2.3、2.4可以看出,出水重金属含量均不超标,通过自然沉淀可以使重金属达到排放标准,调高pH≥9时对重金属的平均去除率达到90%以上,但仅加入絮凝剂和助凝剂,不调节pH时对重金属没有去除效果。

② 从表2.4可以看出,pH值的大小对氟化物的去除影响很大,pH=9时,氟化物的去除率为13.2%,pH=10时,氟化物的去除率达到50%,出水浓度小于20mg/L,达到排放标准。

③ 根据表2.4中CODcr值的变化,现有混凝处理工艺不能使其达标。

(2)出水浊度分析

不同处理方法,出水浊度如表2.5所示。

表2.5 出水浊度比较

从表2.5可以看出:

(1)试验2、3、6,加入氢氧化钙或氢氧化钠调节废水pH后,沉淀两个小时出水浊度分别为28.3、26.3和33.6,即SS为61.7、57.3和73.2,出水低于或接近脱硫废水排放标准(SS≤70),且小于试验1自然沉淀的出水浊度值48.7。则仅加入氢氧化钙调PH值至9~10之间,静置沉淀2小时出水浊度即可达到排放标准,但15分钟内的泥层沉降速度为0.06cm/min,沉降速度很慢。

(2)试验5,调节pH后,加入絮凝剂和助凝剂使泥层沉降速度加快,出水浊度变小,浊度达到脱硫废水排放标准。

(3)静置沉淀时间达到4小时,自然沉淀出水浊度接近排放标准,静置沉淀20小时,不同处理方式出水浊度值较接近。

2.6.3 沉淀泥浆分析

不同处理方式泥浆产生量如图2.1所示。

图2.1 不同处理方式沉淀2h图片

从图2.1可以看出,试验3、5、6,调节pH值到10,废水2小时沉淀泥浆(与20小时沉淀泥浆高度基本相同)有明显增加,约占废水体积2/3,是自然沉淀泥浆的3倍。所以当废水处理系统连续运行时,排泥泵也必须连续运行,使泥浆能够顺利排出,否则将影响出水水质。

取1、3、4、6号底部泥浆进行抽滤试验,抽滤结果如表2.6。

表2.6抽滤性能对比

现象 5分钟后上部基本无水 35秒后上部基本无水 5分钟后上部基本无水 2分钟后上部基本无水

从表2.6可以看出通过调高pH可以使泥浆的脱水性能明显改善,且用氢氧化钙比氢氧化钠效果好。

3 结论

(1)脱硫废水静置自然沉淀后,水中重金属含量较低,达到排放标准,氟化物和化学需氧量超标。

(2)添加絮凝剂和助凝剂可以使水中悬浮物快速沉淀,但对氟化物和重金属无去除效果。静置沉淀时,最佳添加量为聚合硫酸铁20mg/L和聚丙烯酰胺4mg/L。

(3)调节pH到10,重金属去除率达到90%,氟化物去除率达到50%,废水静置沉淀2小时,约占废水体积的2/3,是自然沉淀的3倍,且沉淀泥浆的脱水性能大幅度提高。