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75T液压绞车故障分析

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摘要:75t液压绞车主要用于海上大型结构物(平台组块或导管架)的滑移装船作业。作业地点主要在码头场地,属于野外作业,且施工环境较差,容易导致设备出现多种多样的故障问题。本文主要针对绞车滚筒速度慢的故障现象进行分析诊断,制定解决方案,最终排除故障。通过这一系列的工作过程,加强了大家对液压绞车系统的认识,熟悉了故障分析的方法,提高了大家解决故障的能力。

关键词:液压绞车;故障诊断;绞车滚筒;

中图分类号:TG315.4 文献标识码:A

1 液压绞车作业工况简介

75T液压绞车主要功能是进行海洋大型结构物滑移装船作业。该系统由液压动力站、绞车滚筒和绞车控制室组成,安置在驳船或施工场地。将绞车滚筒上的钢丝绳与滑轮组、大型结构物进行连接,形成一个绞车滑移装船的拖拉系统。通过绞车滚筒旋转回收钢丝绳,拉着大型结构物缓缓向前移动,最终到达船舶预定位置。因此,绞车系统作为一个重要的拖拉设备,其工作稳定性是非常重要的,一旦在施工过程中出现故障,必须立即解决,否则将带来巨大的风险。

图1 导管架装船示意图

2 绞车故障现象

2.11#绞车滚筒旋转速度慢

经检测,绞车滚筒最外层钢丝绳放缆速度为13.2m/min,而正常状态速度为25.7 m/min。

2.2 压力低

待机时动力站主泵补油压力为2.4MPa,绞车加载旋转时补油压力降至2.0MPa左右。

3 绞车故障诊断

根据液压绞车系统体现出的故障现象,我们主要从两个方面进行分析检测。

3.1控制室检测

控制室主要布置控制台,通过操作控制台的比例手柄来控制绞车收缆、放缆动作及绞车转速的快慢。从原理上来讲就是手柄倾斜角度决定了输出控制电流大小值,从而控制绞车速度。根据这一控制原理,结合绞车滚筒速度慢的现象,首先我们需要对控制手柄进行检查。通过对1#控制台手柄及其他附属设备进行全面检测,各项性能指标均符合设计要求;其次将1#控制台与2#控制台进行互换,1#绞车系统运转时滚筒速度慢的故障现象依旧,而2#绞车系统运转正常。通过以上情况可以判断控制室是正常的。

3.2绞车滚筒系统检测

针对绞车滚筒系统,最容易出现的问题主要在马达、制动器上,但是要拆除马达制动器进行单个检测,比较费时费力。最简单的方法是将1#和2#绞车滚筒进行互换,结果1#绞车系统故障依旧,而2#绞车系统正常工作。为此,可以判断1#绞车滚筒系统处于正常工作状态。

通过以上两个方面的检查,基本上可以锁定故障点主要在动力站系统内。

4 绞车故障解决方案

根据前面故障诊断分析,故障源可能出在液压泵或者液压控制系统。针对这个问题,我们编制了一套检查方案。

4.1 将两块压力表分别连接在一台液控泵的X1、X2口;控制手柄连接电流表。

4.2关闭液控换向阀球阀,再次检查管路。

4.3收、放缆两种工况时,分别将控制室手柄电流调节在0、50、80、100、130mA,观测记录X1、X2口压力表对应压力值,尤其是在电流130mA时,压力表能否达到或超过设计要求的11bar。

此时,可能出现两种情况:

4.3.1 如果电流在130mA时,压力表值不能达到设计要求的11bar,那么后面分两步走:

4.3.1.1将液控换向球阀打开,单独操作液控泵,看看压力表能不能达到要求的11bar,若不能达到要求的11bar,调试停止,重新寻找原因,即在电控、液控时,X1、X2口都不能达到要求的11bar;

4.3.1.2 若液控时能达到,同时开启电控、液控泵(先关闭液控换向阀球阀),观察绞车速度,这时需要查找电控时不能达到压力要求的原因。

对于以上两种情况,结合厂家提供的液压泵资料,需要进一步查找原因。

4.3.2 如果电流在130mA时,压力表值达到设计要求的11bar,绞车速度依然较慢,需要考虑液压泵容积效率低的问题。

通过以上方案逐步的进行检查排除,最终发现一台液压泵和一个控制比例阀损坏。将两个部件更换后,绞车系统又恢复到正常工作状态。

5 结束语

75T液压绞车系统常常在码头或者船舶上施工,码头场地经常是湿度大、粉尘多,容易造成电气、液压系统故障。针对类似工作环境,我们对75T液压绞车系统加强了维护保养工作。电气系统提高防护等级,控制台进行加热除湿;液压系统提高油液的过滤清洁及检测频率。通过这一系列的工作,加强了大家对液压绞车系统的认识,熟悉故障分析的方法,提高大家解决故障的能力。同时也警示大家,加强设备维护管理的重要性。

参考文献

[1] 王春行. 液压控制技术【M】. 北京:机械工业出版社,1999.2

[2] 何大钧. 液压油的污染控制【M】. 重庆:科学技术文献出版社重庆分社,1999.1